钱是“抠”出来的——安钢炼铁厂技改工作小记
来源:中国钢材网 编辑: 2009年06月16日 07:59:53 打印
“危”中寻“机”,在低成本运行中增加效益,这是安阳钢铁集团公司(以下简称安钢)炼铁厂自己琢磨出来的治“危”良方。一些看似简单、用于节能降耗的小改革层出不穷,从中还真“抠”出了不少钱。这不,经过两个月的试运行发现,通过优化皮带停车和启动时间,月节省用电资金5万元,而且不影响皮带的正常工作。
安钢2200m3高炉上料系统共有6条皮带:主皮带、供矿皮带、返矿皮带、供焦皮带、碎焦皮带和焦丁皮带。焦丁皮带自动间断运行,遇到出料时才启动。其他皮带则是长转,也就是说无论皮带是否带料,都要24小时运行。皮带连续运转,空转时间长,既耗电又增加了皮带磨损度。在职工高好民的带领下,炼铁厂通过反复实验,在满足工艺要求的前提下,对现场设备的运行特点进行分析,把供焦皮带、碎焦皮带、返矿皮带改为自动间断运行——遇到出料时皮带启动,没料时自动断开。从4月初试运行后,有了不小的收益。
别小看这么简单的一停一开,每天可省不少电。被改造的三条皮带按照正常生产每小时7批料计算,每天可节电3382.4千瓦时,一个月节省用电资金5万元。3382.4千瓦时的电量对我们的工作生活意味着什么?高好民细算了一下:这等于节约了1352.96千克的标准煤,可以供40台电脑工作3382.4小时,可以炼钢4228千克……
一个小小的技术改造不仅降低了炼铁厂的运行成本,而且增强了职工的节能意识。修复旧滚筒替代新滚筒,全年可节约20万元;合理把握钢丝绳的更换周期,一年可节约9万元……这些来自基层职工的降本增效建议,已经被安钢炼铁厂采纳落实并创造出效益,为该厂低成本运行注入活力。
今年4月以来,安钢炼铁厂采取“问计于普通职工、求效于车间基层”的办法,全厂上下齐心协力寻找“短板”,消除“盲点”,深入推进炼铁厂的低成本运行工作。目前,该厂喷吹岗位硫化罐内部喇叭口改造已完成,月创效30万元;皮带自动调偏装置已投入试用,仅该厂喷煤车间钳工组全年就可节约备件成本15万元;修建原煤回收沉淀池,每年降低采购成本10万元……