安钢炼铁厂降本增效闯出新路
来源:中国钢材网 编辑: 2009年03月07日 08:58:45 打印
炼铁高炉上料系统是高炉生产的“咽喉”,上料设备出现问题将直接影响高炉生产。但由于遭受常年的料流冲刷,给料、筛分、称量等上料设备一而再再而三地出现故障,迫使机器经常“休息”,3个月就要检修一次,既影响生产,又增加成本。
怎样把损耗降到最低?安钢炼铁厂一直在努力寻找新的出路。经技术人员反复研究发现,利用聚氨酯皮带耐腐蚀、耐磨损、可缓冲等特点,把旧皮带铺在称量斗内代替原来的贝氏体衬板和钢板,可大大延长衬板的使用寿命,减少设备检修停机率,实现给料设备的同步系统检修。聚氨酯皮带的固定方法简便,降低了检修劳动强度。更出乎意料的是,把皮带铺在振动筛分料盘、给料机衬板、返矿料斗衬板上,意外消除了球团、生矿粉状物料的板结现象,真可谓是“一举三得”。
废物的重新利用,不仅降低了劳动强度,检修周期从3个月延长至6个月,而且节省了一笔资金。以8号高炉槽下4套焦炭给料设备为例,每年最少可减少6次系统检修,按照每次检修所需的备件材料费用约2.5万元、检修施工费用约1.5万元计算,仅此一项一座高炉年节约资金约24万元。
修旧利废是安钢炼铁厂的一项小技改。此外,他们还成立了热风炉、配管、设备、三电、喷煤五大攻关组,各攻关组围绕降低原燃料成本,优化炉料结构,细化成本核算开展技术攻关,内容涵盖高炉工艺优化、设备改良改造、能源的合理利用、技术革新和人员队伍建设等方面,助推各项指标持续优化。去年8月,8号高炉、9号高炉吨铁成本分别比7月降低171元和71元,合计降低成本4021万元。
安钢炼铁厂通过生产技术革新追求效益最大化,还通过精细化管理降低成本,提高生产效率。
该厂的高炉生产车间需要记录大量的数据,尤其是值班室每小时都要记录风温、风量等各类数据,每座高炉每天要耗费一张报表,而且手续烦琐,报表也不易保存。为降低成本,去年5月,高炉车间率先推行报表无纸化管理,通知和文件均采用电子邮件发送,日常报表上传网络,每张报表按4.16元计算的话,全厂9座高炉年节省印刷费约1.5万元。随后,无纸化办公在各科室、车间全面推广,收效良好。
本着节能降耗的原则,除了在全厂实行无纸化办公外,他们还开展了以节约一度电、一滴水、一张纸、一滴油、一块布、一斤煤为主要内容的“六个一”竞赛活动,引导员工从身边事做起,颗粒归仓,集腋成裘。高炉车间节约每一根氧气管、每一个钻头;辅助车间对料车、炮架等设备进行修复,重新利用;职能科室科学合理管好备品备件的库存和使用,杜绝“三空”(空烧、空转、空放)等能源浪费现象。晴天白班时,尽量不开灯;纸张的页边距缩小,双面打印……